ຕິດຕາມພວກເຮົາ:

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນແລະວິທີແກ້ໄຂ

  • ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
  • TPA ROBOT ຮັບປະກັນວ່າຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນສົ່ງຂອງພວກເຮົາແມ່ນດີທີ່ສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນ 100% ວ່າຕົວກະຕຸ້ນຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ມີບັນຫາໃດໆ. ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໃນ actuators​, ກະ​ລຸ​ນາ​ຢຸດ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​, ແລະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ແລະ​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍ​ດາຍ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ຫຼື​ຂໍ້​ຍົກ​ເວັ້ນ​.

    If you still cannot solve the existing fault or abnormality, please call our after-sales engineer or sales: info@tparobot.com, or fill out the form, we will immediately respond to your request and assist you to solve the problem.

    ການແກ້ໄຂຜິດປົກກະຕິສໍາລັບເຄື່ອງກະຕຸ້ນບານສະກູ / ກະບອກສູບໄຟຟ້າ:

    ຮູບແບບທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້

    ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ

    ວິທີແກ້ໄຂ

    ຊຸດ GCR

    GCRS Series

    ຊຸດ KSR/KNR

    ຊຸດ HCR

    ຊຸດ HNR

    ຊຸດ ESR

    ຊຸດ EMR

    ຊຸດ EHR

    ສຽງຜິດປົກກະຕິເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານ

    ກ. ປັບຄ່າຂອງພາລາມິເຕີ "ການສະກັດກັ້ນ Resonance ກົນຈັກ" ໃນ servo drive.

    ຂ. ປັບຄ່າຂອງພາລາມິເຕີ "ການປັບອັດຕະໂນມັດ" ໃນ servo drive.

    ສຽງຜິດປົກກະຕິໃນເວລາທີ່ມໍເຕີຫັນ

    ກ. ປັບຄ່າຂອງພາລາມິເຕີ "ການສະກັດກັ້ນ Resonance ກົນຈັກ" ໃນ servo drive.

    ຂ. ປັບຄ່າຂອງພາລາມິເຕີ "ປັບອັດຕະໂນມັດ" ໃນ servo drive.

    ຄ. ກວດເບິ່ງວ່າເບກມໍເຕີຖືກປ່ອຍອອກມາ.

    ງ. ກວດເບິ່ງວ່າກົນໄກແມ່ນຜິດປົກກະຕິຍ້ອນການໂຫຼດເກີນ.

     

    ຕົວເລື່ອນ/ໄມ້ຄ້ອນບໍ່ລຽບເມື່ອມໍເຕີແລ່ນ

    ກ. ກວດເບິ່ງວ່າເບກຖືກປ່ອຍອອກມາບໍ;

    ຂ. ແຍກມໍເຕີອອກຈາກເຄື່ອງກະຕຸ້ນເສັ້ນຊື່ / ກະບອກສູບໄຟຟ້າ, ຍູ້ບ່ອນນັ່ງເລື່ອນດ້ວຍມື, ແລະຕັດສິນສາເຫດຂອງບັນຫາ.

    ຄ. ກວດເບິ່ງວ່າ screw fixing ຂອງ coupling ແມ່ນວ່າງ.

    ງ. ກວດເບິ່ງວ່າມີສິ່ງຕ່າງປະເທດຕົກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເຄື່ອນທີ່ຂອງຕົວກະຕຸ້ນເສັ້ນຊື່/ກະບອກໄຟຟ້າ.

    ໄລ​ຍະ​ທາງ​ຍ່າງ​ຂອງ​ໂມ​ດູນ​ເສັ້ນ​ຊື່ / rod ກະ​ບອກ​ໄຟ​ຟ້າ​ບໍ່​ກົງ​ກັບ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​

    ກ. ກວດເບິ່ງວ່າມູນຄ່າການເດີນທາງທີ່ປ້ອນເຂົ້າແມ່ນຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່.

    ຂ. ກວດເບິ່ງວ່າຄ່າການປ້ອນຂໍ້ມູນນໍາໄປຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່.

    ຕົວເລື່ອນ/ໄມ້ເທົ້າບໍ່ເຄື່ອນທີ່ເມື່ອການເຄື່ອນໄຫວຂອງມໍເຕີເປີດຢູ່

    ກ. ກວດເບິ່ງວ່າເບກຖືກປ່ອຍອອກ.

    ຂ. ກວດ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ສະ​ກູ​ສ້ອມ​ແປງ coupling ແມ່ນ​ວ່າງ​.

    ຄ. ແຍກມໍເຕີອອກຈາກຕົວກະຕຸ້ນເສັ້ນຊື່ / ກະບອກໄຟຟ້າ, ແລະກໍານົດບັນຫາແລະສາເຫດ.

    ການແກ້ໄຂຜິດປົກກະຕິສໍາລັບຕົວກະຕຸ້ນສາຍແອວ:

    ຮູບແບບທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້

    ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ

    ວິທີແກ້ໄຂ

    ຊຸດ HCB

    HNB Series

    ຊຸດ OCB

    ຊຸດ ONB

    GCB Series

    GCBS Series

    ສຽງຜິດປົກກະຕິເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານ

    ກ. ປັບຄ່າຂອງພາລາມິເຕີ "ການສະກັດກັ້ນ resonance ກົນຈັກ" ໃນ servo drive

    ຂ. ປັບຄ່າຂອງພາລາມິເຕີ "ປັບອັດຕະໂນມັດ" ໃນ servo drive

    Coupling, ໄລຍະເວລາ pulley slipping

    ກ. ກວດເບິ່ງເຄື່ອງຈັບເວລາ ແລະວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຖືກລັອກຫຼືບໍ່

    ຂ. ກວດເບິ່ງເວລາຂອງ pulley ແລະວ່າ coupling ມີ keyway

    ຄ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນ shafts ຂອງ pulley ກໍານົດເວລາແລະການຈັບຄູ່ coupling.

    ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົວເລື່ອນບໍ່ລຽບເມື່ອມໍເຕີແລ່ນ

    ກ. ກວດເບິ່ງວ່າເບກຖືກປ່ອຍອອກ

    ຂ. ແຍກມໍເຕີອອກຈາກໂມດູນເສັ້ນ, ຍູ້ບ່ອນນັ່ງເລື່ອນດ້ວຍມື, ແລະກໍານົດສາເຫດຂອງບັນຫາ.

    ຄ. ກວດເບິ່ງວ່າ screws fixing coupling ແມ່ນວ່າງ

    ງ. ກວດເບິ່ງວ່າມີວັດຖຸຕ່າງປະເທດຕົກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຂອງໂມດູນເສັ້ນ

    ການຈັດຕຳແໜ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົວກະຕຸ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ

    ກ. ກວດເບິ່ງວ່າສາຍແອວແມ່ນຂາດ ແລະແຂ້ວຂ້າມ

    ຂ. ກວດເບິ່ງວ່າຄ່າປ້ອນເຂົ້າຂອງສາຍເຂັມຂັດແມ່ນຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່

    Servo motor ປຸກ, ຊີ້ບອກ overload

    ກ. ກວດເບິ່ງວ່າເບຣກຖືກປ່ອຍອອກຫຼືບໍ່

    ຂ. ກວດເບິ່ງວ່າ screws fixing coupling ແມ່ນວ່າງ

    ຄ. ຖ້າຍ້ອນການຕິດຕັ້ງຕົວຫຼຸດ, ເພີ່ມອັດຕາສ່ວນຄວາມໄວ, ເພີ່ມແຮງບິດ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວ

    ການແກ້ໄຂຜິດປົກກະຕິສໍາລັບ motors linear drive ໂດຍກົງ:

    ຮູບແບບທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້

    ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ

    ວິທີແກ້ໄຂ

    ມໍເຕີ linear ຂັບໂດຍກົງ

    (ຊຸດ LNP ຊຸດ LNP2 ຊຸດ P ຊຸດ UH ຊຸດ)

    ເຄື່ອງຈັກເກີນ

    1. ມໍເຕີເກີນຕໍາແຫນ່ງຈໍາກັດ;

    2. ປັບຕົວກໍານົດການ motor ໄດ້;

    ກ. ປັບ​ໂດຍ​ລວມ​ຫຼັງ​ຈາກ restart ຊອບ​ແວ​;

    ຂ. ກວດເບິ່ງວ່າຄວາມຍາວຂອງທໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງມໍເຕີແລະແຂນຍ່າງແມ່ນເຫມາະສົມບໍ.

    ບໍ່ສາມາດຊອກຫາຕົ້ນກຳເນີດຂອງມໍເຕີໄດ້

    1. ມໍເຕີເກີນ HM;

    2. ເລື່ອນແຂນຍ່າງດ້ວຍມືແລະສັງເກດຕໍາແຫນ່ງຂອງມໍເຕີ;

    ກ. ປ່ຽນຫົວອ່ານ, ຣີສະຕາດ ແລະຣີເຊັດ

    ຂ. ກວດເບິ່ງວ່າຫນ້າດິນຂອງຂະຫນາດແມ່ເຫຼັກເສຍຫາຍ, ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ທົດແທນຂະຫນາດແມ່ເຫຼັກ.

    ບໍ່ສາມາດຣີເຊັດໄດ້

    1. ບັນຫາຊອບແວ;

    2. ດາວ​ໂຫຼດ​ໃຫມ່​ການ​ທົດ​ສອບ​ການ​ຂັບ​ຄະ​ນະ motor ໄດ້​;

    ກ. ປ່ຽນແທນກະດານຂັບຂີ່;

    ຂ. ກວດເບິ່ງວ່າກະດານຂັບຂີ່ແລະສາຍໄຟຕໍ່ຂ້າງຂອງມໍເຕີແມ່ນວ່າງຫຼືບໍ່.

    CAN ສັນຍານເຕືອນການສື່ສານລົດເມ

    ກ. ກວດເບິ່ງວ່າສາຍລົດເມ CAN ວ່າງ;

    ຂ. ຖອດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ລົດເມຢູ່ໃນກະດານ PC, ຖ້າມີຂີ້ຝຸ່ນ, ສຽບມັນຄືນຫຼັງຈາກທໍາຄວາມສະອາດແລະທົດສອບ;

    C. ປ່ຽນແຜ່ນໄດເວີ ແລະດາວໂຫລດໂປຣແກຣມອີກຄັ້ງ.

    ສິ່ງລົບກວນແລະການສັ່ນສະເທືອນຜິດປົກກະຕິ

    1. ກວດເບິ່ງຊິ້ນສ່ວນກົນຈັກທີ່ສອດຄ້ອງກັນ, ເຮັດການປັບຕົວ, ແລະປ່ຽນອາໄຫຼ່ຖ້າຈໍາເປັນ;

    2. ປັບຕົວກໍານົດການ PID motor.


    ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?